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汽輪機(jī)高壓缸膨脹受阻導(dǎo)致1號軸承振動大事故案例分析

2023-10-27

來源:火電圈

(版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有)

某電廠兩臺機(jī)組的汽輪機(jī)采用全新一代超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、抽汽凝汽式660 MW汽輪機(jī)。機(jī)組從機(jī)頭至機(jī)尾依次串聯(lián)1個(gè)高壓缸,1個(gè)中壓缸和2個(gè)低壓缸。其中高壓通流反向布置,共12個(gè)壓力級;中壓通流正向布置,9個(gè)壓力級;低壓通流雙分流布置,共2×2×5個(gè)壓力級。

高壓模塊中,高壓外缸采用傳統(tǒng)中分面結(jié)構(gòu)。高壓缸配汽方式為節(jié)流配汽,上下切向進(jìn)汽。新結(jié)構(gòu)對稱、變形小,機(jī)組啟動過程中,圓周間隙均勻,對機(jī)組啟動有利。在機(jī)組試運(yùn)中,1#軸振多次出現(xiàn)異常增大現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn)高壓缸膨脹受大管道阻礙、高壓內(nèi)缸靜子與高壓轉(zhuǎn)子中心偏差較大,經(jīng)調(diào)整處理后,機(jī)組異常振動得以解決。

1 機(jī)組啟動期間振動介紹

機(jī)組定速3 000 r/min時(shí),各軸承振動優(yōu)良,但在升負(fù)荷過程中1#軸振多次快速增大,減負(fù)荷后振動幅值回落。早出現(xiàn)振動增大的負(fù)荷大致為343 MW,隨著負(fù)荷升高,1#軸振幅值突增,幅度也在增大。在1#軸振幅值異常增大期間,其他軸振幅值變化不大。圖1是機(jī)組帶負(fù)荷至503 MW期間1Y軸振瀑布圖,從圖1可見,1#軸承基頻振動一直穩(wěn)定,且幅值較小;1Y軸振動增大主要系低頻振動所致,低頻振動頻率為27.3 Hz。

圖1 1Y軸振動瀑布圖

現(xiàn)場嘗試了改變軸承潤滑油供油溫度、啟動頂軸油泵、強(qiáng)制CV1和CV2形成不同的開度等試驗(yàn),后兩項(xiàng)措施對振動無明顯影響。降低潤滑油供油溫度可使振動波動的負(fù)荷點(diǎn)提高30~50 MW,即對低頻振動有抑制作用,但效果有限。

總結(jié)機(jī)組1#軸振存在如下特點(diǎn):

(1)1#軸承振動為低頻振動,振動頻率為27.3 Hz;

(2)潤滑油溫度從40℃降低至36℃后,對低頻振動有抑制作用,但抑制程度有限;

(3)機(jī)組振動突增的負(fù)荷點(diǎn)并不確定,同一負(fù)荷點(diǎn)有時(shí)振動比較穩(wěn)定,有時(shí)振動幅值大幅增加;

(4)1#軸承金屬溫度存在隨機(jī)組負(fù)荷升高而下降的趨勢,從并網(wǎng)初期的79℃,已經(jīng)降低至570 MW時(shí)的68℃左右(期間油溫降低約5℃);

(5)機(jī)組負(fù)荷約570 MW時(shí),1#軸承振動增大時(shí)其幅值超過200 μm。

由于升高負(fù)荷過程中1#軸振幅值多次異常增大,影響機(jī)組安全運(yùn)行,需分析處理。

2 振動分析

從振動現(xiàn)象看,機(jī)組軸振異常主要是1#軸承處,重點(diǎn)對1#軸承振動原因進(jìn)行分析。

汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子出現(xiàn)低頻振動,主要可能原因?yàn)椋耗Σ琳駝?、油膜渦動、汽流激振。出現(xiàn)摩擦振動時(shí)工頻振動的幅值及相位會有明顯變化,與該機(jī)特征不符。

汽流激振屬于自激振動,與負(fù)荷有關(guān),主要發(fā)生于高參數(shù)大容量機(jī)組的高壓轉(zhuǎn)子上。其振動會隨著負(fù)荷增大到某一臨界負(fù)荷時(shí)瞬間發(fā)散,有較好的重復(fù)性。振動頻率與轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速相關(guān)。汽流激振的發(fā)生與汽輪機(jī)蒸汽流量有一定的關(guān)系,而與工作轉(zhuǎn)速無關(guān),這是它與油膜渦動的主要區(qū)別。

從機(jī)組的振動特點(diǎn)看,與汽流激振相似。在機(jī)組負(fù)荷增大后,1#軸承負(fù)載明顯減輕,降低了軸承的穩(wěn)定性,同時(shí)汽流激振力增大,造成1#軸振發(fā)生蒸汽自激振動??梢源_定1#軸承振動過大由汽流激振引起。

根據(jù)目前公認(rèn)的研究成果,汽輪機(jī)汽流激振來自3個(gè)方面:即葉片頂隙激振、密封流體激振與作用于高、中壓轉(zhuǎn)子上的不均衡靜態(tài)蒸汽力[1]。簡言之:汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心相對靜子中心的靜偏心(由于機(jī)組安裝不規(guī)范、徑向通流不均勻或者機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后滑銷系統(tǒng)間隙變大導(dǎo)致汽缸跑偏產(chǎn)生)使動靜間隙不均致轉(zhuǎn)子沿轉(zhuǎn)動方向發(fā)生渦動,產(chǎn)生葉頂間隙激振;轉(zhuǎn)子、靜子間不同心或動態(tài)偏心渦動,使汽封各齒間形成的腔室空間大小不均,導(dǎo)致各腔室的蒸汽壓力不均勻,會產(chǎn)生一個(gè)垂直于轉(zhuǎn)子偏心方向的合力,加劇轉(zhuǎn)子渦動,發(fā)生密封流體激振。總之,汽流激振主要是缸內(nèi)動靜間隙不均勻引起的振動。

3 處理措施及結(jié)果

根據(jù)上述1#軸承振動原因分析,停機(jī)后檢修時(shí)立足于查找引起汽流激振的高壓缸“跑偏”原因是處理1#軸承振動的主要方法;適當(dāng)增加1#軸承載荷是輔助手段。

機(jī)組停機(jī)冷卻到常溫后:

(1)拆除高壓缸上半端汽封,按圖2測量高壓轉(zhuǎn)子與外缸左、右、上方向“Y”值,確認(rèn)是否存在跑偏情況(兩側(cè)端汽封處徑向尺寸“Y”值符合設(shè)計(jì)要求,即認(rèn)為整個(gè)高壓徑向通流間隙正確)。

圖2 高壓轉(zhuǎn)子與汽缸定位尺寸示意圖

高壓缸兩端轉(zhuǎn)子與汽缸相對位置實(shí)測值如表1所示。

表1 高壓轉(zhuǎn)子與汽缸定位尺寸

表1數(shù)據(jù)顯示,相對廠內(nèi)總裝測量值而言,檢修時(shí)左側(cè)測量值變大,而右側(cè)測量值變小。這表明汽缸相對轉(zhuǎn)子產(chǎn)生了向左的位移,汽缸向左跑偏。高壓動靜中心偏移量汽機(jī)端(1#軸承端)1.01 mm,電機(jī)端(2#軸承端)0.28 mm。

復(fù)裝時(shí),自由狀態(tài)下重新配準(zhǔn)貓爪和立鍵墊片,恢復(fù)動靜間隙為廠內(nèi)總裝值,以校正高壓通流動靜中心偏差,保證徑向間隙均勻。

(2)根據(jù)經(jīng)驗(yàn),查找并排除干涉。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)高壓排汽管與支架干涉,詳見圖3。

圖3 高壓排汽管與支架干涉部位

高排管與支吊架門梁擋干涉,會影響高壓缸膨脹,此外還會引起高壓缸向一側(cè)“跑偏”。為此,停機(jī)檢修時(shí)將擋塊割除,留出足夠膨脹間隙,見圖4。

圖4 高壓排汽管與支架

在恢復(fù)中心及處理干涉問題后,再次開機(jī),THA工況下1#軸承未出現(xiàn)振動過大問題,整個(gè)軸系振動良好,運(yùn)行穩(wěn)定。

THA(660 MW)工況下,機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行畫面見圖5。

圖5 THA工況機(jī)組運(yùn)行畫面

4 總結(jié)

汽輪機(jī)運(yùn)行過程中動靜間隙周向不均勻是引起汽流激振的主要原因。高壓缸膨脹受阻導(dǎo)致高壓通流間隙一致性變差,同時(shí)汽缸跑偏加劇了動靜間隙的不均勻度。通過以高壓缸端汽封處動、靜間隙為基準(zhǔn)校正通流間隙,保證高壓缸自由膨脹,防止滑銷系統(tǒng)跑偏是解決汽流激振問題的有效手段。采用上述手段后,機(jī)組振動問題得到徹底解決。

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